礦用振動篩產(chǎn)量低是什么原因導致的呢?
礦用振動篩產(chǎn)量低是什么原因導致的呢?-增加分料器
產(chǎn)量就是直觀的設備實現(xiàn)的價值,所以,很多客戶選擇振動篩設備就是為了能夠盡可能多的提高產(chǎn)量。
針對漏斗分料不均,對漏斗進行改造,在皮帶下料處增加一個分料器,分料器可以根據(jù)皮帶跑偏的情況左右移動,把礦石均勻分入兩邊漏斗,進入圓振篩,使2邊入料相對均衡,很好地解決入料不均的問題;
礦用振動篩產(chǎn)量低是什么原因導致的呢?-降低高差,調整入料漏斗位置
針對沖擊力過大的問題,通過降低漏斗出料端和礦用振動篩入料端的高差,由原設計400 mm降為250mm,使礦石很平穩(wěn)的流入圓振篩,很大程度上降低了礦石對礦用振動篩沖擊力,使礦用振動篩受力較為均衡,有效解決了箱體開裂、縱梁斷裂等問題;同時為了解決礦石在入料端口分布不均的情況,在入料口加寬入料漏斗位置,從而使物料均勻地分布于整個篩面,使篩分效率大大提高;
礦用振動篩產(chǎn)量低是什么原因導致的呢?-增大篩面坡度,提高礦石移動速度
礦石在篩面上移動速度慢,導致篩面上積礦厚,壓礦嚴重;影響移運速度的主要因素,有礦用振動篩的振幅和篩網(wǎng)的坡度;調整振幅是通過添加偏心塊來完成,在生產(chǎn)中通過調整礦用振動篩的振幅實踐表明,效果并不明顯;在實際使用中礦用振動篩的角度可以在15°~35°之間調整,通過現(xiàn)場調查分析,決定把礦用振動篩篩箱的坡度由15°增大至20°;在進料量不變的情況下,加大礦用振動篩的坡度,提高了礦石的運行速度,減少了礦石在篩網(wǎng)上的停留時間;
整改后,在振幅不變的情況下,通過實際測算20°篩面坡度時物料的運動速度為0.6 m/s,在破碎產(chǎn)能600 t / h 時,物料在篩面上沒有積礦、壓礦現(xiàn)象的發(fā)生,并且能夠在篩面上很好的完成松散、分層和篩分的作用,處理能力大幅增加。
止步不前的設備,總會被對設備要求越來越高的客戶遺忘,所以,振動設備廠家要不斷創(chuàng)新,不斷了解當下客戶的最新需求,并激發(fā)新的需求。
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